建庄矿业有望实现皮带控制系统无人值守

单位:建庄矿业公司作者:党飞飞发布时间:2014-07-17 点击数:4529

为实现2014年年初公司董事长提出的三大变电所和皮带沿线控制无人值守的目标,建庄矿业公司信息中心从接到任务就开始积极筹划这项工作。自该公司井下皮带控制系统运行以来,就一直停留在就地控制和半自动控制,要真正实现无人值守困难重重,需要做大量的前期准备工作。

首先从井下排水系统开始。井下排水系统原本是半自动控制的,经过改造后出现部分功能实现不了的情况,信息中心就联合富力通厂家一根线、一根线的查,一个信号、一个信号的去调试,经过努力,一阶段水泵房和中央变水泵房设备的单体控制都已实现,当前在触摸屏和操作台上已经实现水泵排水,接下来,将上位程序进行编译提调试就可以实现真正的远程自动化排水了。

其次是将现有的八条皮带控制系统以及工作面设备的运行数据进行排查采集,现场设备到环网交换机的通讯正常是实现自动化控制的前提。皮带控制系统无人值守调试中,华宁KTC101-Z主控制器和开诚变频器以及CST的实际运行参数是关键,对于原来没有数据采集的设备,逐个进行接通,已经接通的对其数据进行校对,看看是否与实际参数一致。工作面的设备参数最初在101工作面的时候接入过,但是没有进行实际分析,所以没有起到真正的作用,本次在安装106工作面的时候将工作面的转载机、破碎机、前、后溜子以及采煤机等主要设备运行时的参数进行采集并分析,监视各设备在工作中的电压和电流的历史曲线,为排查故障时起到一定的指导作用。

最后就是电力系统数据的采集,从地面的35KV变电所到井下各变电所的一、二次设备数据采集,由于各个变电所的电气设备多,要完成现场数据的采集和校对,任务非常艰巨。为早日实现皮带控制系统无人值守,目前该公司信息中心正在紧张的进行调试中。


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